活性炭纖維吸附-催化燃燒裝置處理有機(jī)廢氣應(yīng)用
活性炭纖維吸附-催化燃燒裝置處理有機(jī)廢氣應(yīng)用
經(jīng)新型凈化裝置處理后主要廢氣出口濃度低于40mg/m3,符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn), 凈化效率達(dá)95.6%~97%。在處理同樣風(fēng)量的情況下, 此套裝置與目前常用的以蜂窩炭為吸附劑的吸附—催化燃燒裝置相比較具有明顯的優(yōu)點(diǎn)。福州某鞋廠有兩條生產(chǎn)線, 主要產(chǎn)品為泡沫塑料沙灘鞋, 年產(chǎn)量為230萬(wàn)雙, 在生產(chǎn)過(guò)程中由于使用含有甲苯的膠水膠合, 因此在刷膠及烘干工序產(chǎn)生 “三苯” 廢氣, 污染了周?chē)沫h(huán)境; 針對(duì)有機(jī)廢氣具有大風(fēng)量、低濃度的特點(diǎn), 該廠于1999 年采用活性炭纖維吸附—催化燃燒新型裝置來(lái)處理“三苯”廢氣, 處理風(fēng)量為14 000m 3/h。
1 工藝流程
圖1 是活性炭纖維吸附—催化燃燒工藝流程框圖,整個(gè)系統(tǒng)集吸附、脫附、催化燃燒于一體。
為保證系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行, 吸附器采用多單元分流組合式結(jié)構(gòu), 正常運(yùn)行時(shí), 處在脫附狀態(tài)的只有一個(gè)單元, 而其他單元處于吸附或冷卻狀態(tài); 有機(jī)廢氣收集后經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入n- 1個(gè)單元吸附, 凈化后的氣體排入大氣。正常吸附前, 先將催化床燃燒室預(yù)熱到300 ℃,一定時(shí)間后, 當(dāng)某一單元內(nèi)的活性炭纖維吸附飽和時(shí), 打開(kāi)脫附閥門(mén), 用 120℃熱風(fēng)進(jìn)行脫附, 解吸出的高濃度有機(jī)廢氣進(jìn)到催化床燃燒分解為CO2和H2O , 凈化后的高溫氣體通過(guò)列管熱交換器預(yù)熱脫附氣體, 少部分經(jīng)煙囪排放, 其余補(bǔ)充新鮮空氣后作為脫附熱風(fēng)返回, 此時(shí)可停止電加熱管預(yù)熱, 并通過(guò)放空閥和補(bǔ)冷風(fēng)機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)催化燃燒系統(tǒng)的熱平衡。每個(gè)單元吸附和脫附時(shí)的蝶型氣動(dòng)閥門(mén)由PLC工業(yè)電腦可編程序控制器按設(shè)定的時(shí)差有序開(kāi)關(guān),整個(gè)電控裝置分手動(dòng)和自動(dòng)兩組, 并配有自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。
2 凈化裝置特點(diǎn)
(1) 吸附劑采用的活性炭纖維性能優(yōu)越, 其比表面積大(1300~ 2 500m2/g) , 微孔發(fā)達(dá)(微孔體積占總孔體積的 80%左右), 孔徑分布廣(20~200A ), 吸附容量大(比粒狀活性炭大幾倍至幾十倍),吸附速度快(比顆粒活性炭要快2~3 個(gè)數(shù)量級(jí)), 而且再生容易快速(一般 3~5 min) , 脫附徹底, 經(jīng)多次吸附脫附后仍保持原有的吸附性能, 特別是對(duì)10-6級(jí)的吸附質(zhì)仍保持很高的吸附量(蜂窩炭或顆粒炭此時(shí)的吸附能力則大大降低) , 因此對(duì)有機(jī)廢氣的凈化率高; 同時(shí)因活性炭纖維耐熱性能好(在空氣中著火點(diǎn)達(dá) 500 ℃以上) , 且吸附層很薄, 不會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似顆粒炭或蜂窩炭吸附裝置因熱積蓄而易產(chǎn)生燃燒爆炸的危險(xiǎn)。
(2) 采用獨(dú)特的多單元分流組合式吸附床, 假設(shè)吸附床有n 個(gè)單元, 剛開(kāi)始時(shí)是第1~第(n- 1)個(gè)單元在吸附, 第n個(gè)單元在脫附; 一定時(shí)間后, 切換為第 2~第n個(gè)單元在吸附, 第1個(gè)單元在脫附;如此反復(fù)循環(huán)運(yùn)行。 這樣一方面保證生產(chǎn)的連續(xù)性,另一方面利用多單元的循環(huán)交替切換可使吸附劑用量大大減少, 不但使吸附床的體積大大減少, 而且高價(jià)炭纖維因使用量少也不會(huì)造成造價(jià)高的問(wèn)題, 因此設(shè)備重量輕, 投資小, 占地少, 結(jié)構(gòu)緊湊。
(3) 在催化燃燒床的進(jìn)口以及貴金屬催化劑層之間布置電加熱管, 結(jié)合內(nèi)循環(huán)管路, 可使床層的預(yù)熱時(shí)間短(電加熱管一般在開(kāi)機(jī)時(shí)預(yù)熱 30 m in 左右后停止加熱, 以后利用催化燃燒熱量來(lái)維持整個(gè)系統(tǒng)的熱平衡) , 同時(shí)采用高效率的熱交換器, 并用高性能的輕質(zhì)耐火材料保溫, 這樣不僅使廢氣的催化燃燒徹底, 同時(shí)熱利用效率高, 運(yùn)行成本低。
(4) 采用PLC電腦可編程序控制器, 通過(guò)氣動(dòng)元件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程的全部自動(dòng)化, 整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中電腦實(shí)行適時(shí)記憶, 如遇突然停電或下班停機(jī)時(shí), 電腦會(huì)記憶當(dāng)時(shí)的工作狀態(tài), 待來(lái)電或下次開(kāi)機(jī)時(shí), 電腦會(huì)自動(dòng)指令延續(xù)上次的狀態(tài)運(yùn)行下去,這樣可以避免出現(xiàn)某些單元過(guò)飽和現(xiàn)象, 達(dá)到佳治理效果, 同時(shí)出現(xiàn)異常故障時(shí)電腦會(huì)指令自動(dòng)停機(jī)并發(fā)出聲光報(bào)警, 因此, 操作簡(jiǎn)單、安全、可靠, 自動(dòng)化水平較高, 可實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作。
3 實(shí)際應(yīng)用效果
表1 結(jié)果表明, 經(jīng)新型凈化裝置處理后主要廢氣出口濃度低于40mg/m3,符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn), 凈化效率達(dá)95.6%~97%。在處理同樣風(fēng)量的情況下, 此套裝置與目前常用的以蜂窩炭為吸附劑的吸附—催化燃燒裝置相比較具有明顯的優(yōu)點(diǎn), 具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
4 結(jié)論
(1) 本新型有機(jī)廢氣凈化裝置對(duì)于大風(fēng)量、低濃度的有機(jī)廢氣凈化效果好, 無(wú)二次污染, 投資及運(yùn)行費(fèi)用低, 占地少, 操作安全、簡(jiǎn)單、可靠, 自動(dòng)化水平高, 是一種值得推廣應(yīng)用的技術(shù)。
(2) 本處理裝置在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中針對(duì)不同種類(lèi)、不同濃度和溫度的有機(jī)廢氣, 所采取的催化劑種類(lèi)、活性炭纖維用量、吸附單元數(shù)以及單元切換的周期也不同。